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焦炉煤气 |
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唐山如宏实业有限公司焦炉煤气脱硫项目 |
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我公司在唐山如宏实业有限公司焦炉煤气脱硫项目成功运行。
焦炉煤气量为35000Nm³/h,采用PDS氨法,两套一样的高塔再生脱硫系统,串联进行脱硫,每套脱硫塔直径约φ5000mm,填料高度10.5米,脱硫液总持有量为1800m³,脱硫液总循环量小于1300m³/h。进口硫化氢含量为4500~7000mg/Nm³。由于该企业,一级脱硫塔没有堵塞,二级脱硫塔已经堵塞,所以只能使用一级脱硫系统,停用二级脱硫系统。这样情况下,经一级脱硫后,硫化氢出口含量约为2300mg/Nm³,脱硫效率小于60%,PDS每天的费用约为5000元。
仍采用一级脱硫,停用二级脱硫,在其它任何条件没变的情况下,只是停加PDS,然后直接向原脱硫液中加入DDS催化剂系列产品。置换期间(30天)药品投资约为130万元,刚大量投入药品后22天内,脱硫效果没有明显提高(由于前期溶液膨胀,排液厉害);第23天开始,脱硫效率明显提高,至加药第30天时,脱硫出口硫化氢含量降至300mg/Nm³以下,脱硫效率提高至96%以上;一级脱硫液循环量在小于1100m³/h情况下,将脱硫液pH值提高至8.6时,一级脱硫出口H₂S含量降至23~91.2mg/Nm³,有机硫脱除率为60~70%,DDS催化剂系列药品消耗约为6000元/天左右。
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