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焦炉煤气 |
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铜陵泰富特种材料有限公司焦炉煤气脱硫项目 |
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我公司在铜陵泰富特种材料有限公司焦炉煤气脱硫项目成功运行。
铜陵泰富焦炉煤气量为120000Nm³/h,焦炉煤气中硫化氢含量为3000~12000 mg/Nm³。其工艺是加压风机来的焦炉煤气,经一级脱硫后,再进入二级脱硫。二级脱硫后的焦炉煤气送至发电厂锅炉燃烧后发电。其一级脱硫是由两套高塔再生脱硫系统并联使用,每套系统进焦炉煤气量为60000Nm³/h,单套高塔再生脱硫系统情况:脱硫塔直径为φ7000mm,填料高18米,溶液循环量2000m³/h,再生空气量1500Nm³/h。二级脱硫为单塔的一塔式脱硫装置,脱硫塔直径为φ9000mm,填料高18米,溶液循环量3000m³/h,再生空气量2000Nm³/h。一级脱硫和二级脱硫总脱硫液持有量约为3000m³。
该企业以前是采用PDS脱硫,一级脱硫出口硫化氢含量为800~1000mg/Nm³;二级脱硫出口硫化氢含量为15~150mg/Nm³;在这种脱硫效率的情况下,每天消耗PDS的费用约10000~15000元;我们此时,做了PDS用量的摸索,发现当继续大量增加PDS投入量时,脱硫效率也无法明显提高;发电厂焦炉煤气燃烧后的烟气中SO₂含量大于100mg/Nm³。
由于该企业使用PDS以来,经常出现堵塔严重,系统阻力非常大,无法继续生产。在这种情况下,业主决定采用DDS生物脱硫技术替换PDS脱硫技术。
在相同工艺参数和运行条件下,改为DDS生物脱硫技术后,一级脱硫出口硫化氢含量降为300~500mg/Nm³;二级脱硫出口硫化氢含量降为0~10mg/Nm³,多数情况下检测不出来;维持这种脱硫效率的情况下,每天消耗DDS催化剂系列产品的费用约15000~18000元(由于该厂的习惯:每天要用脱硫液去提盐,每天损失几十立方米脱硫液;我们告诉他们现在可能可以不用提盐,即使要提盐,不要用活性炭脱色,提盐后的母液返回系统。如没有脱硫液损失,消耗会低一些),前期(约30天内),置换脱硫液所用DDS催化剂系列药品费用约为360万元;采用DDS生物脱硫技术以后,系统阻力没有增长,能继续运行下去,且脱硫效率显著提高;同时,发电厂焦炉煤气燃烧后的烟气中SO₂含量降为8~50mg/Nm³。 |
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